啟動跳汰機排料裝置,先置于手動狀態,暫不排料;啟動給煤機,開始帶煤試驗;、鋪床層時為減小透篩損失,應采用高頻低振幅跳汰方式;床層鋪好后,由有一定經驗的洗煤司機或技術人員調整給煤量、風閥周期、風蝶閥開度、水蝶閥開度,調整好床層狀態,便于原煤主要按密度分層;、采用手動排料,控制產品質量;調整浮標配重,使浮標的位置能反映重產物厚度的變化。、待排料基本穩定后,修改自動排料參數,投入自動。待排料基本穩定后,修改自動排料參數,投入自動。跳汰機是煤炭洗選過程中的關鍵設備,能有效分離原煤中的雜質。內蒙古跳汰機風箱的結構和原理
氣流進入油霧器,有一部分從導氣孔(17)進入存油杯(19),油面受壓,壓力將油壓入油管(18),從視油窗(14)里的滴油管(15)中滴下,主氣流通過時,把油滴引射出來,經霧化后,進入電磁閥,控制氣缸運動。風箱結構如圖三所示。跳汰機矸石段、中煤段都有進氣、排氣兩個風閥。進氣風閥放在低壓風區內,它打開時將配氣室與低壓風區連通,低壓風經配氣室進入空氣室。排氣風閥放在排氣區內,它打開時將配氣室與排氣區連通,風從空氣室經配氣室進入排氣區排出。兩閥交替動作控制洗水脈動。陜西風力跳汰機參數跳汰機作為選煤設備,在煤炭加工行業中具有舉足輕重的地位。
采用多室共用數控風閥技術。性能表采用錐形滑閥,工作可靠,故障率降低70%,能耗小,可滿足不同媒質的分選需要,提高處理能力20%以上。結構更加合理,便于運輸和安裝,設備載荷減小30%。功率降低70%以上。1850~1864年逐步將圓形活塞改為矩形活塞,跳汰機的機底也由過去的平底發展成為半圓形和角錐形。1875年出現縱向排料的兩段人工床層跳汰機,洗選<10mm級末煤。這種跳汰機不設排料閘門,全靠人工床層透篩排料。1878年開始采用差傳動機構的活塞跳汰機,突破傳統的洗水脈動正弦周期,出現非對稱周期。活塞跳汰機的跳汰周期調整困難,對原煤性質變化適應能力差。另外運動部件磨損較嚴重,往往導致洗選效果下降,發展受到限制。但由于這種跳汰機結構簡單,易于掌握,因此仍有采用。對跳汰機結構來說,具有意義的是1891~1892年出現的鮑姆跳汰機即無活塞跳汰機。它將跳汰機洗水脈動方式有機械產生的脈沖改為壓縮空氣產生的脈沖,這樣不僅有利于擴大跳汰機分選面積,而且洗水脈動參數也易于調整,給跳汰機的操作提供了方便,同時對于提高跳汰機的處理能力和改善分層效果創造了有利條件。
機體由跳汰格室、上圍板、連接鋼管和排料端等組成。共有5個跳汰格室,每個格室下方的導流板收口為漏斗形,即組成單格室漏斗形機體。前兩個格室為矸石段,后三個格室為中煤段。各格室之間用螺栓聯接起來。每個跳汰格室內,設有一個風室,各風室通過風管、調節蝶閥與風箱相連,風室的上方安裝有篩板,下方設有補充水管,水管通過分水管、閥門與總水管相連,在補充機體設有中煤和矸石兩個排料端,排料端內設有排料輪,在排料輪的前后都設置了檢修口,以便檢修。連接鋼管兩端分別與排料端和格室漏斗底口焊接。透篩物料沿鋼管流入排料端。水管上沿機體全寬度方向上開有槽口,使補充水進入。通過跳汰機,我們可以按照密度差異對礦石進行高效的分類。
然而,其處理能力相對較小,可能無法滿足大規模選煤生產的需求。篩下空氣室跳汰機篩下空氣室跳汰機是一種新型的跳汰機型號,通過在篩下設置空氣室來產生脈動氣流和水流。這種跳汰機結合了氣流分選和水流分選的優點,能夠實現高效、精確的分選。篩下空氣室跳汰機還具有處理能力大、分選精度高、適應性強等特點,特別適用于處理復雜多變的煤質。但是,其結構復雜,制造成本和維護成本較高,且操作技術要求也相對較高。動式跳汰機還具有結構緊湊、占地面積小等優勢。定期對跳汰機進行維護和保養,能延長其使用壽命并提高工作效率。陜西風力跳汰機參數
跳汰機在選煤廠中的應用,對提高煤炭產品質量、降低生產成本具有重要意義。內蒙古跳汰機風箱的結構和原理
跳汰頻率和跳汰振幅是跳汰過程的重要參數。跳汰脈動水流的振幅決定了床層在上沖期間揚起的高度和跳汰床層的松散條件。床層必須揚起的高度主要與給料的粒度及床層的厚度有關。粒度大、床層厚,就要求床層揚起的高度大,所以要求有較大的水流振幅。頻率只能通過改變風閥的轉速來調整。振幅主要通過改變風壓、風量(調節風門)、風閥的進、排氣孔面積及頻率等加以控制。其中風閥的進、排氣孔面積視風閥結構的不同,有的可以調整,有的則不能調整。一般滑動風閥跳汰機的頻率為50~70次/min。旋轉風閥跳汰機的頻率為40~90次/min。用旋轉風閥跳汰機分選小于50mm的不分級煤時,所用頻率為30~60次/min,振幅約為80~120mm,但中煤段的振幅可適當增大一些。內蒙古跳汰機風箱的結構和原理