《天斯甲維修中心FISCHER-VMX55電主軸維修紀實》在工業生產的舞臺上,每一個設備都扮演著至關重要的角色,而電主軸無疑是其中的關鍵一環。近日,天斯甲維修中心迎來了一項具有挑戰性的任務——對FISCHER-VMX55電主軸進行維修。當接到客戶反饋的故障信息時,我們發現客戶并未提供具體的故障原因,這使得整個維修過程充滿了未知與探索。維修中心的專業團隊立即投入到緊張的檢測分析工作中。首先進行的是外觀檢測,結果顯示電主軸表面存在腐蝕現象,這無疑給維修工作增加了難度。進一步檢查發現,該電主軸的軸承采用油脂潤滑方式,而前后軸承狀態均已損壞。值得慶幸的是,松夾刀狀態正常,且軸承在運轉時并無異響和卡頓現象,這為后續的維修工作提供了一些線索。根據檢測結果,維修項目明確為更換軸承和修復線圈。入廠檢測工時為1天,在這一天里,技術人員運用專業的檢測設備和豐富的經驗,對電主軸進行了而細致的檢查,為制定維修方案奠定了堅實的基礎。預計維修工時為3天,在這三天里,維修團隊將全力以赴,確保電主軸恢復到狀態。故障原因分析揭示了線圈損壞是此次故障的罪魁禍首。在電主軸內部,三相不平衡的情況明顯,并且存在著燒焦的痕跡。
內孔接觸面≥70% 的檢測結果合格,表明電主軸的內孔配合精度在可接受范圍內。常州內藏式電主軸維修服務
安裝雕刻機電主軸有哪些問題要注意?雕刻機雕銑機電主軸電機是一種高速高剛度細密的電動機,其由細密轉動軸承支承,油脂潤滑,外循環水冷卻,雕刻(銑)主軸一樣通常為立式利用,利用的方法準確與否將直接影響雕刻和雕銑質量,以及主軸的事情壽命。1,準確安置和夾緊。安置前應確認主軸電機狀態正常,重要指表面無毀傷,主軸轉動輕勻。用500V搖表查定子之對地絕緣電阻在100мΩ以上。主軸電機套筒外徑與夾持座孔間的共同公役包管主軸電機之套筒能順遂滑入座孔。在任何環境下都不克不及利用錘子或其他東西來使主軸定位,夾緊力不宜過大,不然會造成細密軸承的鋼球滾道變形,使主軸精度及壽命受到影響。夾持后要查抄主軸前端錐孔放心面的跳動應不大于0,005MM,主軸反轉展轉輕勻。2,制止撞擊。猛烈撞擊,分外是主軸端部及前端蓋部位不許撞擊,不然會破壞細密軸承及主軸精度,造成主軸反轉展轉精度的喪失。 薩克電主軸維修維修人員對電主軸的電機三相電阻進行了測量,結果為 1.6 歐姆,處于正常范圍內。
電主軸軸承怎樣拆卸和安裝?1,先裝后端軸承,螺母上緊、彈簧用黃油固定在軸承座上,彈簧壓蓋不能放錯位置。2,裝軸承之前,軸承及軸殼內孔、主軸先用機油(電主軸**潤滑油)潤滑,一是方便安裝,二是保證電主軸啟動初期軸承的潤滑。3,拆卸電主軸前后端蓋、前后螺母。4,從軸的前端向后用力推出主軸及后軸承座,軸承等附件。5,上緊前螺母,裝前后端蓋,裝后端蓋時應注意進氣孔位置,進氣孔、進水孔、出水孔的密封圈應完好無損,擺放位置正確。6,選擇合適的主軸軸承和隔圈。7,電主軸裝好后,檢查主軸是否安裝到位(用扳手用力向前推主軸,主軸會向前移動,松手則會馬上彈回。好選用已配好的電主軸軸承,并按照軸承外徑上的V形標志配對安裝。與配對的電主軸軸承一起使用的隔圈也要選擇合適的尺寸,如果不合適,則兩套軸承一套載荷小、另一套載荷過大,則軸承受力不均勻,會發熱,嚴重影響使用壽命。8,裝配前端軸承,固定前端蓋預壓軸承外套,(裝配軸承應使用**套筒,套筒用尼龍棒車加工,形狀如下:D小于軸承外徑,d大于軸承內徑)。9,清洗軸承,外套斜坡向下(或內套斜坡向上)旋轉清洗(在清潔的汽油中),軸承應清洗兩次以上,注意清洗完軸承,軸承上下位置不能放錯。
磨削電主軸主要組件分析1,機械主軸部件是數控機床的重要組成部分之一,包括主軸、主軸的支承及安裝在主軸上的傳動零件等。它的回轉精度可影響工件的加工精度,功率大小與回轉速度可影響加工效率,自動變速、準停和換刀可影響機床的自動化程度。2,要求主軸部件具有良好的回轉精度、結構剛度、抗振性、熱穩定性及部件的耐磨性和精度的保持性。對于自動換刀的數控機床,為了實現刀具的自動裝卸和夾持,還必須有刀具的自動夾緊裝置、主軸準停裝置和切屑***裝置等結構。3,在結構上,必須很好地解決刀具和工具的裝夾、軸承的配置、軸承間隙調整和潤滑密封等問題。機械主軸是主軸傳動結構中重要的組成部分,它的結構尺寸、形狀、制造精度、材料及其熱處理對主軸組件的工作性能都有很大的影響。 雖然這些精度指標在一定程度上仍能滿足要求,但軸承的磨損已經對電主軸的整體性能產生了不利影響。
電主軸部件定位鍵損壞該怎么解決?故障發生的現象:換刀聲音較大,主軸前端撥動刀柄旋轉的定位鍵發生局部變形。故障原因分析:經過研究發現,換刀過程中的巨大聲響發生在機械手插刀階段,原因是主軸準停位置有誤差問題以及主軸換刀的參考點發生漂移問題。加工中心通常采用霍爾元件進行定向檢測,霍爾元件的固定螺釘在長時間使用后出現了松動,導致機械手插刀時刀柄的鍵槽沒有對準主軸上的定位鍵,故而會撞壞定位鍵。機械主軸維修認準,而主軸換刀的參考點發生漂移可能是CNC系統的電路板發生接觸不良、電氣參數變化、接近開關固定松動等,參考點漂移導致刀柄插入到主軸錐孔時,錐面直接撞擊定心錐孔,產生異響。故障處理措施:調整霍爾元件的安裝位置,并加防松膠緊固,同時調整換刀參考點,更換主軸前端的定位鍵。除此之外,在加工中心使用過程中要定期檢查主軸準停位置和主軸換刀參考點的位置變化,發生異常現象要及時檢查。機械主軸的保養,油氣潤滑方式剛好和油液循環潤滑相反,它只要填充軸承空間容量的百分之十時即可。在采用油液循環潤滑時,要保證主軸恒溫油箱的油量足夠充分。循環式潤滑的優點是,在滿足潤滑的情況下,能夠減少摩擦發熱。 如果主軸軸承的預緊力過小,就會造成孔徑表面切削刀痕紊亂,并明顯伴有加工無力的現象。常德加工中心用主軸維修哪里有
擁有高加速和高速度的快速軸進給以及加工進給速度;擁有長壽命和高效率支持的刀具系統。常州內藏式電主軸維修服務
加工中心主軸故障分析與故障處理一,故障分析,主軸部件解體檢查,發現故障原因如下:1,主軸軸承前軸承預緊力下降,軸承游隙變大;③主軸自動夾緊機構內部分碟形彈簧疲勞失效,刃具未被完全拉緊,有少許竄動。2,加工中心機械主軸軸承潤滑脂內混有粉塵和水分,這是因為該加工中心用的壓縮空氣無精濾和干燥裝置,故氣動吹屑時少量粉塵和水氣竄入主軸軸承潤滑脂內,造成潤滑不良,導致發熱且有噪聲;主軸內錐孔定位表面有少許碰傷,錐孔與刃柄錐面配合不良,有微量偏心;二,故障處理,更換加工中心主軸軸承及潤滑脂,調整軸承游隙,自制簡易研具,手工研磨主軸內錐孔定位面,用涂色法檢查,保證刃柄與主軸定心錐孔的接觸面積大于85%;更換碟形彈簧。將修好的主軸裝回主軸箱,用千分表檢查徑向跳動,近端小于0,006mm,遠端150mm處小于0,010mm。試加工,主軸溫升和噪聲正常,加工精度滿足加工工藝要求,則故障排除。 常州內藏式電主軸維修服務